①ອີງຕາມປະເພດຂອງໂປຣໄຟລ໌ການເຄື່ອນໄຫວ, ການວິເຄາະແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.Start-Stop ການດໍາເນີນງານ: ໃນໂຫມດປະຕິບັດງານນີ້, motor ແມ່ນ hooked ເຖິງການໂຫຼດແລະແລະດໍາເນີນການໃນຄວາມໄວຄົງທີ່. motor ມີການເລັ່ງການໂຫຼດ (ເອົາຊະນະ inertia ແລະ friction) ພາຍໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດກັບຄວາມຖີ່ຄໍາສັ່ງ.

ໂໝດຄວາມລົ້ມເຫຼວ:ມໍເຕີ stepperບໍ່ເລີ່ມຕົ້ນ
ເຫດຜົນ | ວິທີແກ້ໄຂ |
ການໂຫຼດສູງເກີນໄປ | ມໍເຕີບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເລືອກມໍເຕີທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ |
ຄວາມຖີ່ສູງເກີນໄປ | ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ |
ຖ້າ motor oscillates ຈາກຊ້າຍໄປຂວາ, ຫນຶ່ງໄລຍະອາດຈະແຕກຫຼືບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ | ປ່ຽນຫຼືສ້ອມແປງມໍເຕີ |
ໄລຍະປະຈຸບັນແມ່ນບໍ່ເຫມາະສົມ | ເພີ່ມໄລຍະປະຈຸບັນ, ຢ່າງຫນ້ອຍໃນໄລຍະທໍາອິດ ສອງສາມຂັ້ນຕອນ. |
②ຮູບແບບການເລັ່ງ: ໃນກໍລະນີນີ້, ໄດ້ມໍເຕີ stepperອະນຸຍາດໃຫ້ເລັ່ງເຖິງຄວາມຖີ່ສູງສຸດດ້ວຍອັດຕາເລັ່ງທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າຢູ່ໃນຄົນຂັບ.

ໂໝດຄວາມລົ້ມເຫຼວ: Stepper motor ບໍ່ເລີ່ມ
ສໍາລັບເຫດຜົນແລະວິທີແກ້ໄຂເບິ່ງ ① ພາກ "ການດໍາເນີນງານເລີ່ມຕົ້ນ-ຢຸດ".
ໂໝດຄວາມລົ້ມເຫຼວ: Stepper motor ບໍ່ສໍາເລັດການເລັ່ງເລັ່ງ.
ເຫດຜົນ | ວິທີແກ້ໄຂ |
ມໍເຕີຕິດຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ຂອງການສະທ້ອນ | ● ເພີ່ມຄວາມເລັ່ງເພື່ອຜ່ານສຽງສະທ້ອນຄວາມຖີ່ໄວ●ເລືອກຄວາມຖີ່ຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ-ຢຸດຢູ່ເທິງຈຸດສະທ້ອນສຽງ● ໃຊ້ການກ້າວເຄິ່ງກ້າວ ຫຼື micro-stepping●ເພີ່ມ damper ກົນຈັກທີ່ສາມາດເອົາຮູບແບບຂອງແຜ່ນ inertial ໃນ shaft ຫລັງ |
ແຮງດັນການສະໜອງຜິດ ຫຼືການຕັ້ງຄ່າປັດຈຸບັນ (ຕໍ່າເກີນໄປ) | ● ເພີ່ມແຮງດັນ ຫຼືກະແສໄຟຟ້າ (ມັນຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຄ່າທີ່ສູງກວ່າສໍາລັບໄລຍະສັ້ນ)●ທົດສອບມໍເຕີ impedance ຕ່ໍາ●ໃຊ້ໄດຣຟ໌ປັດຈຸບັນຄົງທີ່ (ຖ້າໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າຄົງທີ່) |
ຄວາມໄວສູງເກີນໄປ | ●ຫຼຸດຄວາມໄວສູງສຸດ● ຫຼຸດການເລັ່ງຄວາມໄວ |
ຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີຂອງ ramp ເລັ່ງຈາກເອເລັກໂຕຣນິກ (ເກີດຂຶ້ນກັບທາງຍ່າງດິຈິຕອນ) | ●ລອງໃຊ້ກັບຄົນຂັບອື່ນ |
ໂໝດລົ້ມເຫຼວ: Stepper motor ສໍາເລັດການເລັ່ງແຕ່ຢຸດໃນເວລາທີ່ຄວາມໄວຄົງທີ່ແມ່ນບັນລຸໄດ້.
ເຫດຜົນ | ວິທີແກ້ໄຂ |
ມໍເຕີ Stepper ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງມັນ ຄວາມສາມາດແລະການຢຸດເຊົາເນື່ອງຈາກການເລັ່ງສູງເກີນໄປ. ຕໍາແຫນ່ງສົມດຸນແມ່ນ overshooted, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນຂອງ rotor ແລະຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບ. | ● ເລືອກອັດຕາເລັ່ງທີ່ນ້ອຍກວ່າ ຫຼືໃຊ້ສອງອັນລະດັບຄວາມເລັ່ງ, ສູງໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ຕ່ໍາໄປສູ່ຄວາມໄວສູງສຸດ●ເພີ່ມແຮງບິດ● ເພີ່ມ damper ກົນຈັກໃສ່ shaft ຫລັງ. ໃຫ້ສັງເກດວ່ານີ້ຈະເພີ່ມ inertia ຂອງ rotor ແລະອາດຈະບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຖ້າຄວາມໄວສູງສຸດແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງມໍເຕີ. ● ຂັບມໍເຕີໂດຍໃຊ້ໄມໂຄຣກ້າວ |
③ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າຈ້າງໃນໄລຍະ
ໃນບາງກໍລະນີ, ມໍເຕີແລ່ນປົກກະຕິເປັນເວລາດົນນານແຕ່ສູນເສຍຂັ້ນຕອນຫຼັງຈາກບາງເວລາ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າການໂຫຼດທີ່ເຫັນໂດຍມໍເຕີໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ. ມັນສາມາດມາຈາກການສວມໃສ່ຂອງລູກປືນມໍເຕີຫຼືຈາກເຫດການພາຍນອກ.
ວິທີແກ້ໄຂ:
● ກວດສອບການປະກົດຕົວຂອງເຫດການພາຍນອກ: ກົນໄກທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍມໍເຕີມີການປ່ຽນແປງບໍ?
● ກວດສອບການສວມຂອງລູກປືນ: ໃຊ້ລູກປືນແທນລູກປືນ sintered sleeve ສໍາລັບການຍືດອາຍຸຂອງມໍເຕີ.
● ກວດສອບວ່າອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມມີການປ່ຽນແປງຫຼືບໍ່. ອິດທິພົນຂອງມັນຕໍ່ກັບຄວາມຫນືດຂອງນໍ້າມັນທີ່ເກິດບໍ່ສໍາຄັນສໍາລັບມໍເຕີຈຸລະພາກ. ໃຊ້ນໍ້າມັນທີ່ເຫມາະກັບໄລຍະປະຕິບັດງານ. (ຕົວຢ່າງ: ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນອາດຈະມີຄວາມຫນືດໃນອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ຫຼືຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້ເປັນເວລາດົນ, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມການໂຫຼດ)
ເວລາປະກາດ: 16-11-2022